摘 要:針對大型粉煤加壓氣化裝置碳轉化率低、系統消耗高、濾餅產量大等問題進行系統調研,分析原因,提出改進措施,實施后取得了較好效果。
關鍵詞:粉煤氣化 碳轉化率 改進措施
云南天安化工有限公司(簡稱天安公司)煤氣化裝置采用粉煤加壓氣化工藝,設計有效氣(CO+H2) 生 產 能 力 為 140 000 m3/ h。 該 工 藝采用 干燥粉煤加壓進料, 以純氧作氣化介質,4 個對置式燒嘴并流氣化和膜式水冷壁氣化爐的設計理念; 具有工藝流程復雜但操作簡單;煤種適應性較強,既可以使用石油焦、煙煤、次煙煤或者褐煤等,也可以將兩種或者多種煤按比例摻燒;操作彈性大,系統運行穩定性好等諸多特點。但裝置自 2008 年 5 月投產以來,碳轉化率(質量分數,下同)平均僅為93.77%,遠低于設計值(大于 99%),對裝置運行工況、系統消耗等方面造成嚴重影響[1]。
1 煤氣化裝置工藝簡介
該煤氣化裝置工藝過程主要包括磨煤及干燥、煤加壓及進料、煤氣化、除渣、除灰、濕洗、初步水處理 7 個部分。煤粉與氣化劑(純度 99.6%氧氣與水蒸氣)在氣化爐內反應,反應溫度 1 500~1 700℃,液 態 爐 渣 經 水 冷 淬 進 入 除渣系 統 。合成氣 經 激冷氣壓縮機激冷、 氣化爐傳輸管換熱, 溫度降至700 ℃左右 進 入后 系 統 進 行 除 灰 、濕 洗 ,之 后 送 至變換單元。 除渣與濕洗產生的含煤廢水進入初步水....